近日,和田能源公司技術(shù)團隊通過(guò)優(yōu)化暖機方式,成功解決#2機組小汽輪機在臨界轉速區間振動(dòng)超標難題。
經(jīng)實(shí)測,優(yōu)化暖機方式改變后臨界轉速振動(dòng)值由原跳閘值125μm降至98μm,不僅大幅度縮短了小汽輪機暖機至帶負荷時(shí)間,還避免了因臨界轉速區間振動(dòng)過(guò)大導致的頻繁跳閘,有效提高了設備使用壽命,降低了機組啟動(dòng)煤耗,使機組經(jīng)濟性和安全性得到質(zhì)的提升。
小汽輪機作為給水泵的核心驅動(dòng)設備,其穩定性直接關(guān)系到機組的安全運行。自4月25日起,和田能源公司#2機組小汽輪機進(jìn)行了8次啟動(dòng),其中6次在升速關(guān)鍵階段(臨界轉子轉速區間)出現轉子振動(dòng)值超標,觸發(fā)保護停機,未能通過(guò)臨界轉速區間到達3000rpm。特別是當轉速升至2450rpm(臨界轉速區)時(shí),軸承振動(dòng)突增至125μm跳機值,嚴重影響啟動(dòng)效率。
原暖機流程采用“低速暖機+階梯升速”的傳統模式,存在轉子受熱不均問(wèn)題;臨界轉速區轉子動(dòng)態(tài)響應敏感,受熱變形易引發(fā)質(zhì)量不平衡。
公司聯(lián)合小汽輪機廠(chǎng)家,對每次小汽輪機沖轉的各項參數曲線(xiàn)進(jìn)行對比分析、探討總結,最終提出“分段精準暖機+動(dòng)態(tài)參數調控”技術(shù)方案。
升速策略?xún)?yōu)化,避開(kāi)臨界轉速區共振點(diǎn),采用“快速越過(guò)+滯停留振”組合策略??s短低速暖機時(shí)間,將900rpm暖機時(shí)間從30分鐘調整至15分鐘,在1750-3000rpm區間升速率由600rpm/min提升至1200rpm/min。
該方案經(jīng)過(guò)冷熱兩種啟動(dòng)狀態(tài)驗證,啟動(dòng)過(guò)程順利,機組在各階段振動(dòng)穩定且符合要求值。機組冷態(tài)啟動(dòng)過(guò)程達速3000rpm用時(shí)37分鐘,熱態(tài)從0轉速到3000rpm用時(shí)13分鐘,啟動(dòng)時(shí)間達標。
經(jīng)2次試驗對比,新暖機方案實(shí)現“雙突破”:
振動(dòng)控制:臨界轉速振動(dòng)幅值下降28%,小汽輪機使用壽命延長(cháng)20%;
經(jīng)濟收益:冷態(tài)單次啟動(dòng)時(shí)間縮短90分鐘,熱態(tài)單次啟動(dòng)時(shí)間縮短30分鐘,年節約蒸汽成本80萬(wàn)元,減少兩個(gè)細則考核120萬(wàn)元。
該方案突破了傳統暖機思維,通過(guò)熱力學(xué)與轉子動(dòng)力學(xué)的協(xié)同優(yōu)化,為小汽輪機振動(dòng)治理提供了新范式。
從“被動(dòng)消缺”到“主動(dòng)預防”,公司以技術(shù)創(chuàng )新破解生產(chǎn)痛點(diǎn),彰顯“精益運維”的核心競爭力。未來(lái),和田能源公司將持續聚焦設備全生命周期健康管理,為新型電力系統建設注入更多實(shí)踐智慧!
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